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锅炉水处理系统改造

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维普资讯 http://www.cqvip.com 第l8卷第5期 2002年9月 电站系统工程 V0L l8No.5 Sep.,2002 Power System Engineering 文章编号:1005-006X(2002)05-0015・02 锅炉水处理系统改造 Improvement of Water Treatment System for Boiler 大庆油田天然气分公司 大庆天然气分公司现有25座锅炉房,共75台20t 刘君富 以下蒸汽和热水锅炉。这些锅炉的水处理系统均采用钠 离子交换器,其中一部分树脂罐材质为钢结构,内衬防 腐层 这种树脂罐都已运行l0年以上,在运行过程中, 树脂罐内壁因防腐层脱落、漏铁而使树脂中毒,失去交 换能力。目前,有的生产装置原水硬度偏高,达到l0~ 14 mmol/l,经过两级钠离子交换器处理后,连续运行时 间不到4 h,软水硬度就达0.1~0.25 ertool/1,远高于蒸 汽锅炉的规定值。另外,回水箱液位由人工控制,容易 产生跑水或液位过低现象。由于锅炉水质达不到要求, 导致锅炉炉管、锅筒结垢严重,锅炉效率下降。近两年, 每年都有25 ̄30台锅炉需要化学清洗,2001年有两台 SZS6-1.25.YQ蒸汽锅炉因炉管和下锅筒结垢出现局部 过热,发生大面积变形,被迫报废。因此为提高锅炉热 效率,延长使用寿命,2001年对一座有3台4沈蒸汽 锅炉的锅炉房水处理系统进行了改造,取得明显效果。 1 改造内容 (1)更换树脂罐的材质。将原钢结构、内衬防腐层 的树脂罐和砖混结构的盐池更换成玻璃钢树脂罐和盐 箱,它具有轻质高强、耐腐蚀、抗老化、对强酸性阳离 子树脂无污染等优点,能够实现设备兔维护运行。 (2)改进树脂罐操作控制系统。原树脂罐操作是靠 截止阀控制来实现原水处理、树脂罐的冲洗和再生,属 于手动操作。为实现树脂罐的自动控制,水处理器的控 制阀选用了美国产FLECK控制器,使树脂罐自动循环 工作在供水(软化水)一再生状态,而再生状态又由反 冲洗、吸盐水(再生)、馒漂洗、快漂洗及向盐箱注水 等过程组成,再生由流量控制器自动启动再生装置。 (3)回水箱增设高低水位控制系统。在回水箱上增 设液位控制器,控制水处理器出口电磁阀的开启和关 闭,从而实现回水箱液位的自动控制,使水箱液位始终 保持在要求范围内。下图是改造后的流程简图。 2水处理器的工作过程 2.1供水及再生过程 (1)供水 原水经过控制阀进入树脂罐,经树脂层 流向罐底的软化水由底部布水器进入中心管,然后再向 上经控制器的出水口电磁阀进入回水箱。 收藕日期:2002—01—29 刘君富(1967一),男,工程师。163457 . 圭 ・ …  )(2)反冲洗。再生的第一个过程是反冲洗,这时的 原水经控制阀先进入中心管,向下流动,由底部的布水 器进入树脂层,再向上流(逆流冲洗).最后经控制阀 的排污口流出。 f31吸盐水。原水经控制阀进入阀内注水器,通过 射流作用将盐箱内的饱和盐水吸入,盐水和原水一同进 入树脂层,并向下流动(顺流再生),再经底部的布水 器进入中心管,向上流动并经控制阀排污口排出。 (4)馒漂洗。当盐箱内盐水溶液下降至盐井内空气 逆止阀位时,为防止空气被吸入,空气逆止阀关闭,终 止吸盐水,这时只有原水进入树脂层,向下流动,再经 中心管、控制阀排污口流出。 (5)快漂洗。原水以较大流量经树脂层向下流动, 经布水器、中心管排出。 f61 向盐箱注水。原水经控制器内的注水器向盐箱 注水,为下次再生准备好饱和盐水。 2.2自动切换过程 控制器装在l号树脂罐上,经控制阀、连接铜管、 2号树脂罐上的连接转换器,使l号、2号树脂罐受控 于控制器。1号树脂罐一旦达到周期制水量时,控制器 即刻使2号树脂罐投入供水状态,接着l号树脂罐进入 再生状态。再生所用的水由2号树脂罐供给,l号树脂 罐再生完毕后处于等待状态。 2、3水处理器的自动启停及水箱液位的自动控制 水处理器控制器的220 V电源一直处于接通状态, 原水入口阀常开,压力保持在0.2~0.4 MPa之间 软化 水的出口电磁阀受水箱液位控制器控制:当水箱液位处 于低限时,电磁阀打开,水处理器启动,开始向水箱供 软化水:当水箱液位处于高限时,电磁(下转第18页) 维普资讯 http://www.cqvip.com 18 电站系统工程 2002年第l8卷 t,大大降低了热电厂对当地环境的大气污染,获得很 好的环保效益和社会效益。 根据国家环保法规,每kg SO2征收0.20元,则SO! 收费达544 320元。 5与其它典型脱硫工艺的比较 目前,国内火力发电厂烟气脱硫装置绝大多数是 从国外引进的进口设备,国内负责±建和安装。国外 对石灰石(石灰)一石膏湿法脱硫工艺的设备报价一 般在80 ̄90美元/l(W,加上国内负责的土建、安装、 如果采用废弃电石渣作为脱硫剂【]l,则每年的运行 成本降低为464 833元,复利率按3%计,则企业20 年的总收益为: “两税三费”及其它费用,工程静态投资为l20~140 美元/l(w,若实现国产化,造价可控制在700元/kw, 双循环流化床悬浮脱硫装置整体投资4.2万元/蒸吨 (250元/kw),相当于进口湿法脱硫设备投资的i/'4。 几种典型脱硫技术的比较见表3[41。 F=F/P(, X P=【(1+ 一1] ̄ix P=2 135 816元 如果考虑到今后几年国家将大幅度提高SO:的收 费标准,则企业收益将更为明显。 表3典型脱硫工艺比较 6结论 锅炉双循环流化床烟气脱硫装置的 参社.2001:6~l2. 考文献 通过对75 【l】 肖文德,等.二氧化硫脱除与回收[M】北京:化学Iql, ̄版 动态技术经济分析表明,脱除每吨SO2的费用为4l1 元/t。脱硫系统总投资费用为318万元,相应的每蒸吨 [2】 周律环境工程技术经济和造价管理口 北京:化学工业 出版社,2001:12 ̄20 锅炉的投资费用为4I2万元,相当于进口湿法脱硫投资 的1/4。 [3】 赵旭东,等.双循环流化床烟气脱硫装置的研制及应用[J] 中国电力,2002(3),l8~21. f4] 吴忠标,等.我国烟气脱硫技术现状与进展【C】.第八届全国 大气环境学术会议论文集,昆明,2000:403 ̄407 双循环流化床烟气悬浮脱硫装置工艺简单、投资 和运行成本低,当Ca/S=I,3时,脱硫效率达90%以上, 是一项适合我国国情的烟气脱硫技术。 j 编辑:闻 彰 (上接第l5页)阀关闭,水处理器停止供水,从而实 现水处理器的自动启停及水箱液位的自动控制。 1 50 kwh降低到现在的2.5 kWh,每年节约工业盐耗量 10~15t。 3改造后的运行效果 水处理系统改造后,通过近一年的运行,该系统 满足了锅炉运行要求。 (4)节省人工。该装置只需1名化验工,定期化 验水质和向盐箱内加盐,无需进行其他操作和维护。 4结束语 改造后的水处理系统,自动化程度高,操作容易, 占地面积小,安装方便,节约能耗,降低员工劳动强 度,广泛适用于工业、商业、机关等所用锅炉、热交 换器配置的软化水设备。 ] .(t)原水硬度在6~10 retool/1时,软化水硬度≤ 0.03 retool/1。 (2)实现了水处理器切换、启停和回水箱液位的 自动控制,解决了回水箱跑水和液位过低现象。 (3)节约能耗。据统计,耗电由过去的每月10o~ 编辑:闻 彰 

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