第l期 2013年1月 中 氮肥 N0.1 M—Sized Nitrogenous Fertilizer Progress Jan.2013 40 t/h链条锅炉的技术改造 王晓红 (黑龙江黑化集团有限公司,黑龙江齐齐哈尔161041) [中图分类号]TK 229.6 5 [文献标识码]B 我公司热电厂1 、2 、3 锅炉为40 t/h链条 炉,已使用30多年,设备存在各种问题,单炉 最大产汽量只有25 t/h,已不能满足生产系统的 供汽需求。为此公司决定逐步对其进行改造,并 首先从3 锅炉开始。利用原厂房及部分钢结构, 将其改为50 t/h循环流化床锅炉。 1 改造前的炉型及系统描述 3 锅炉改造前为链条锅炉,额定蒸发量40 t/h,额定蒸汽温度450 qc,额定蒸汽压力3.82 MPa,排烟温度173℃,锅炉设计效率82.7%。 该锅炉采用单锅筒自然循环,炉膛四周布满水冷 壁,锅筒内部为单段蒸发,一次分离元件为14 只+290 mm的旋风分离器,为前后2排布置, 前排4只,后排10只,每只允许负荷3。5 t/h; 二次分离元件为l3个V型钢丝网分离器,布置 在汽包顶部并具有疏水至水空间的疏水管,在水 空间布有加药管、排污管及紧急事故放水管。前 后拱上方均布有二次风管,前拱4只喷嘴,后拱 5只,可将高温烟气引入炉排前端,对煤层着火 有一定作用,同时也可以延长悬浮煤粒子在炉膛 中的行程。二次风工质为空气(也可用烟气或 蒸汽),风量为总风量的7%,风速70.2 m/s (当采用热空气时)。水平烟道布置高、低温两 级过热器,低温过热器管束为40组,高温过热 器管束为39组,采用面式减温器进行气温调节。 尾部烟道呈u形布置,第1烟道有2组钢管省煤 器,第2烟道下部布置1组钢管省煤器,其上方 布置管式空气预热器,烟气经过空气预热器后由 锅炉顶部排出。炉膛配有前、后二次风装置,它 和炉拱配合可以起到帮助燃料着火,加强气体扰 [收稿日期]2012-05-03 [作者简介]王晓红(1978一),女,黑龙江富裕人,工程师。 [文章编号]1004—9932(2013)01—0042—01 动和混合的作用,使燃烧更趋完全。除灰系统为 链式除渣机,其每年在更换易损件(如链板、 小轴、轴套等)上耗费大量的资金。 2 改造方案 (1)将原锅炉炉膛后水冷壁向前移动,同 时将链条转动部分取消,在炉膛水冷壁下设置流 化燃烧室。 (2)布风板设置放渣口,用于排放炉内的 灰渣,维持料层高度。 (3)炉膛出口设置一级U型分离器,分离 下来的物料落入灰池,由返料器送回流化室;细 颗粒物料由烟气夹带通过过热器和上级省煤器。 (4)在上级省煤器后设置二级分离器,将 烟气中较细颗粒分离下来,由返料器送回炉内。 (5)加装给煤装置。 整个锅炉改造仅涉及流化床燃烧系统有关部 分及部分水冷部分,汽包不需改造。改造后增加 了流化燃烧室、分离器、给煤装置,更换引风机。 3改造内容 (1)锅炉整体向汽包的方向上移2 m,锅炉 宽度不变,锅炉前墙前移2 m(为钢架墙),炉 墙基础保持不变,二楼梁上增加钢架墙,新增炉 墙基础梁(地面以下为水泥浇筑钢筋、预埋铁 基础,地面上为钢架梁)。 (2)锅炉尾部竖井外观尺寸增高2 1TI。 (3)省煤器利旧,并新增1组。 (4)新省煤器前(上部)增装中温多管旋 风分离器,此分离器将炉中未燃尽的细灰粒分离 出来再送回炉内燃烧(或在可燃物含量≤5%以 下放掉);空预器重新设计换新;高、低过热器 部分利旧。 (5)过热器出口+273 mIIl×20 mill集箱利 第1期 中 氮肥 No.1 2013年1月 M-Sized Nitrogenous Fertilizer Progress Jan.2013 气力输灰系统优化完善小结 侯建强 [甘肃刘化(集团)有限责任公司,甘肃永靖731603] [中图分类号]TK 229.6 1 [文献标识码]B [文章编号]1004—9932(2013)01-0043—03 我公司动力厂2008年12月投入运行的干灰 1台高效除油器、1台无热再生干燥机及储气罐 气力输送装置是集团公司对动力厂技术升级改造 等,共送出仪表控制气(0.7 MPa)3.5 in /h, 的重要组成部分之一。该改造部分是在动力厂锅 动力气(0.15 MPa)28 m /h。 炉炉型由链条炉改为流化床锅炉过程中,配套改 (2)1 一4 炉干灰输送装置部分 造水膜除尘器水力冲除灰系统为静电除尘器干灰 主要有仓泵共l2台(每台锅炉配1台静电 气力输送系统。目的是降低烟气排放浓度,满足 除尘器,每台静电除尘器有3个灰斗,每个灰斗 环保达标的要求;同时彻底解决由于水膜除尘器 配有1台仓泵),1 一3 锅炉的一电场发送器 堵塞造成被迫停炉的问题;此外也解决原有湿法 (型号NPT1000/200)3套,二、三电场发送器 除灰水力冲渣造成的局部污染环境、浪费水资源 (型号NPT700/200)4套,4 炉一电场发送器 等诸多问题。 (型号NPT1500/200)1套,二、三电场发送器 1气力输灰系统简介 (型号NPT500/200)2套。1 、2 锅炉的一电场 合用1根直径126 mm输灰管道,二、三电场合 1.1 干灰气力输送系统组成 用1根直径100 mm干灰输送管道;3 、4 锅炉 (1)气源供给部分 的一电场合用1根输灰管道,二、三电场合用1 主要有3台螺杆空压机(型号SA一120,流 根输灰管道。4根输灰管配至钢灰库,每根输灰 量20 ITI /min,压力0.7 MPa,功率120 kW,两 管在库顶设置管道分路阀,可按指令控制自动切 开一备),配套1台过滤器、1台冷冻式干燥机、 换进入到任意钢灰库。 (3)钢灰库及装卸部分 [收稿日期]2012-06-04 钢灰库3座(各库有效容积均为600 in ), [作者简介]侯建强(1967一),甘肃玉门人,工程师。 每座干灰库运转层分别设有2套卸料装置、1套 …】 …,…】 …一】 ……】 ol 旧改造,增加1组+133 mm×8 mm过热器出口 旧改造,按JB/T1611—1993《锅炉管子技术条 集箱;原高温过热器管束利旧改造,增加6组 件》制造和验收。 (左右对称各3组)高温过热器管束;原低温过 热器管束利旧改造,增加4组(左右对称各2 4结语 组)低温过热器管束;+38 mm×3.5 mm,长度 改造后的3 锅炉成了循环流化床锅炉(型号 2 472 mm、29 025 mm和1 518 mm(水平段)蛇 为DHXF50-3.82/450一H),额定蒸发量50 t/h,额 形管(各1组)利旧;新增+38 mm×3.5 mm, 定蒸汽温度450℃,额定蒸汽压力3.82 MPa,排 长10 845 mm和11 149 mm蛇形管各1组。以上 烟温度150 cc,锅炉设计效率85%。改造解决了 管子按JB/T1611—1993《锅炉管子技术条件》 原锅炉效率低、故障多、出力不足等问题,扩大 制造和验收。 了燃料范围,提高了锅炉负荷调节比,运行安全、 (6)锅炉内部增加6只6290 mm旋风分离 经济,维护方便,锅炉出力可达满负荷,并有一 器和4组钢丝网分离器。 定的超负荷能力,为生产用汽提供了有力的保障, (7)减温器(+325 mm×20 mm,1组)利 并为后续1 、2 锅炉的改造积累了宝贵的经验。