搜索
您的当前位置:首页正文

炼钢干法除尘灰在承钢烧结机的应用

来源:好土汽车网
总第213期 T0tal NO.2l3 20l3年第9期 河北冶金 HEBEI METALLURGY 2013,Number 9 , +‘‘+‘‘+‘‘+”+‘’+’‘、 :节能减排; ・・+..+..+”+.-+ +一 炼钢干法除尘灰在承钢烧结机的应用 徐桂芬 (河北钢铁集团承钢公司炼铁厂,河北承德067002) 摘要:根据承钢炼钢干法除尘灰粒度极细一200目达90%以上,且浸水性差的特性,在实验室进行了烧 结杯试验。研究和生产实践表明,在烧结机配加2%以内炼钢干法除尘灰是可行的,对于节能减排、综 合利用、发展循环经济,降低生产成本,具有可观的经济效益和社会效益。 关键词:炼钢;除尘灰;烧结机;应用 中图分类号:X756 文献标识码:B 文章编号:1006—5008(2O13)09—0079—04 APPLICATION D SINTER G MACHINE OF DUST GOT IN DRY DUST COLLECTING IN STEELMAKING Xu Guifen (Ironworks,Chengde Iron and Steel Company,Hebei Iron and Steel Group,Chengde,Hebei,067002) Abstract:Based on the characteristics of dust got in dry dust collecting in steelmaking:its grain size of over 90%is very fine as一200 meshes and good water resistance,the sintering cup test is done in lab0ratOry.It is showed from research and production that it is feasible to add the above dust(within 2%)in sintering ma— chine.That has excellent economic and social profit in energy—saving,emission—reduction,comprehensive utilization,developing circulation economy and decreasing production cost. Key Words:steelmaking;dust;sintering machine;application 1 引言 后,考察了邯宝回收利用细颗粒除尘灰的做法。邯 钢铁企业炼钢工序在生产过程中产生的固体废 宝将细颗粒除尘灰直接卸到一次配料的除尘灰仓 弃物有转炉尘泥(湿法除尘)、干法除尘灰、钢渣等, 里,避免了环境污染。如果仿照邯宝的做法,承钢需 其中转炉尘泥和钢渣一般都在烧结工序配加,国内 要再建2个料仓专门储存除尘灰。经过预算,新建 钢铁企业在这方面已有成熟的技术和经验。干法除 2个料仓还需投资410万元,此方法投入较高。 尘灰分为粗灰和细灰2种,其中细灰具有粒度细 经过调查分析研究,将炼钢除尘细灰直接加入 (一200目达90%以上)、含铁品位高、温度高、CaO 烧结机配料是一个既经济又实用的办法。根据承钢 含量高、二次扬尘污染大等特点。承钢提钒炼钢二 目前除尘灰的产生量,其配比较低,对烧结生产影响 厂产生的干法除尘灰粗颗粒部分运往仓储料场进行 小。这种方法理论上是可行的,所以决定摸索试验 混合配料后供给烧结机生产。粗颗粒灰的这种配加 配加。 方式对降低精粉消耗起到了积极作用,同时对烧结 2 总体思路 机工艺操作和烧结矿指标也无负面影响,但细颗粒 (1)根据除尘灰特性,确定运输及配加方式。 灰的配加难度较大。 由于细颗粒灰扬尘污染严重,现场卸灰应采用密闭 2012年4月上中旬,承钢炼铁厂尝试着将细颗 的管道,储存应采用密闭的料仓以避免环境污染 粒除尘灰直接卸到仓储小料场,结果露天卸灰时粉 (2)由于细颗粒干法除尘灰在承钢烧结机首次 尘飞扬,污染极为严重,很显然这种方式不可行。随 使用,需要先进行实验室烧结杯试验,然后在工业生 产中摸索合适的配比,一方面保证供给和消耗平衡, 收稿日期:2013—06—0l 作者简介:徐桂芬(1972一),女,工程师,1992年毕业于河北省冶金 另一方面保证不影响工艺操作和烧结矿质量指标。 工业学校钢铁冶金专业,现在河北钢铁集团承钢公司炼铁厂从事烧 (3)由于除尘灰粒度较细且配比小,下料量不 结技术管理工作,E—mail:XX—Sj~xugf@163.eom 易控制,应通过对现有设备进行改造以满足下料稳 79 总第213期 定的需要。 (4)配加过程中还应研究除尘灰对烧结工艺是 否产生负面影响,如考察除尘灰是否会造成烧结机 算条糊堵及主抽风机叶轮挂泥等,同时研究消除配 加炼钢除尘灰对烧结可能产生的负面影响的措施。 3 技术方案 3.1 确定方案 最初将细颗粒除尘灰卸到仓储小料场与瓦斯 矿、炼铁除尘灰等杂料进行混匀后供给烧结机,由于 除尘灰粒度细,污染严重,此方案不可行;另一种方 法考虑仿照邯宝的做法,需要在料场新建2个储存 细颗粒除尘灰的料仓,但投资较高,不是最佳方案; 结合除尘灰的产生量及现有设备装备情况,理论上 认为在烧结机配料工序直接配加是可行的,具体方 案是将细颗粒除尘灰通过压缩空气吹送到除尘灰仓 里,利用螺旋给料机给料,与其他含铁物料、熔剂、燃 料一起进行混合烧结。 3.2炼钢除尘灰理化性能分析 配加除尘灰前先对其成分进行分析,见表1。 表1 细颗粒除尘灰物化性能 % Tab.1 Physical and chemical properties of fine—size dust% TFe CaO SiO2 MgO A12O3 C K2O Na2O Pb Zn 59.7 l0.2 4.2 2 3 1.7 1.2 0.14 O.43 0.04 0 13 从成分上看,除尘灰含有大量的Fe、CaO、MgO 等有益金属,也含有少量的si、C、Mn、Pb、Zn等,这 些金属多以氧化物的形式存在。其碱金属含量较自 产精矿略高,但配入量少,理论上对烧结矿碱金属增 幅影响不大。 3.3确定合理配比 炼钢除尘灰粒度极细,过多配加会恶化烧结透 气性,因此,需要适当控制其配加比例,才能减轻这 种不利影响,合适的配加量通过烧结杯试验来确定。 试验方案及结果见表2~4。数据表明,除尘灰配比 在1.5%时,由于配加量小,烧结机垂直烧结速度、 成品率、转鼓指数、利用系数及燃料消耗处于较好水 平,粒度组成也均匀,不影响烧结生产,而配比在 2.5%时指标及粒度组成最差。综合考虑除尘灰的 产生量,确定除尘灰配比为2%。 表2烧结杯试验方案 % Tab 2 Test plan of sintering cup % 编号 钒粉 普粉PB粉杂料除尘灰焦粉 钙灰镁灰 方案1 51.3 5 20 5 1.5 5.5 8.7 3 方案2 51.0 5 20 5 2.0 5.5 8.5 3 方案3 50.3 5 20 5 2.5 5 5 8 7 3 80 表3主要指标及消耗 Tab.3 Main indexes and consumption 表4烧结矿粒度组成 % Tab.4 Composition of grain size of sinter % 4 改造现场设备。满足配加要求 (1)改进矢量称螺旋给料机的减速机。实验初 期,首先选择了在3#机16#除尘灰仓配加,重新铺设 了气力输灰管道,由于初期配加比例较小,导致下料 不稳影响了混合料水分的稳定。对矢量称螺旋给料 机的减速机速比进行了重新设计选型,改造安装完 毕后,运行效果较好。 (2)由于炼钢除尘灰非常细且含有CaO,所以 粘性好易粘仓,经过一段时间使用后又出现了棚料 现象,分析原因后将矢量称下部的缓冲板缩小为原 来的2/3、1/2,效果变好,基本解决了影响除尘灰配 加的设备难题。 (3)改造配料室上部打灰装置,保证2#机、3#机 均能实现稳定配加炼钢除尘灰和自产除尘灰。 3#机16#仓在配加炼钢除尘灰前,原储存烧结 机自产的机头除尘灰、机尾除尘灰、环境除尘灰,由 于料仓数量少,3#机16#仓储存炼钢除尘灰后,2台 烧结机产生的自产除尘灰只能全部由2#机来消耗。 为了能够实现2台烧结机的自产除尘灰互打到对方 除尘灰仓,对2#、3#机配料室2个16#仓上部的打灰 装置系统进行改造,更改了路由并且增加7个气动 阀门,实现了自产除尘灰、炼钢除尘灰可任意打入l 台烧结机16#仓的目的。 5 配加炼钢除尘灰工业试验过程 5.1 3#机单独配加炼钢除尘灰,2#机单独配加自产除尘灰 2012年4月下旬开始炼钢除尘灰在3#机16#仓 单独配加,配比2%。由于其粒度细且含有CaO,在 炼钢打水稍大就出现粘仓壁现象,且下料不均,配料 岗位职工只能用锤适度敲打(用力过大会造成跑 河北冶金 201 3年第9期 灰),导致劳动强度增加;而2#机需要消耗的白产除 仓壁现象,同时也改变了因自产除尘灰量配加过多 尘灰量增加了1倍,由于自产除尘灰粒度细亲水性 造成的混合料成球效果差烧结料透气性下降的 差,造成混合料成球效果变差,烧结料透气性明显下 状况。 降,烧结矿产量、强度指标降低明显。 5.3 跟踪摸索炼钢除尘灰合适配加方式及配比 5.2将炼钢除尘灰和自产除尘灰混合配加 在确定炼钢除尘灰与自产除尘灰合适的配比过 针对单独配加除尘灰出现的这种情况,提出了 程中,经过了几个阶段的摸索尝试,配比分别为 在2#、3样机16#仓同时配加炼钢除尘灰和自产除尘 3%、3.5%、4%、4.5%,通过对混合料成球性、烧结 灰的想法,即2台机的16#仓既打入炼钢除尘灰又 料透气性、工艺参数和烧结矿指标等重点参数的跟 打入自产除尘灰,取得了较好的效果。该配加方式 踪分析,发现生产过程和烧结矿指标均正常,也未出 起到进一步混匀的作用,而且使2种除尘灰的性能 现烧结机箅条糊堵及主抽风机叶轮挂泥现象,所以 得到互补。由于2#、3#机2个16#仓上部的打灰装 结合除尘灰的产生量,最终确定较合适配比为3.5% 置改造能实现除尘灰任意打到1台烧结机16#除尘 (炼钢除尘灰<2%)。为了比较单台机和2台机同 灰仓,所以2012年5月中旬开始,炼钢除尘灰、自产 时配加2种除尘灰的不同,统计了3#机单独配加炼 烧结除尘灰均衡地打到2台机的16#仓,由2台烧结 钢除尘灰、2#机单独配加自产除尘灰和2台机同时 机循环利用,消除了单独使用炼钢除尘灰引起的粘 配加除尘灰的工艺参数及烧结矿指标,见表5、表6。 表5 3}}机混合料粒度组成、工艺参数及烧结矿指标 Tab 5 Mixing material grain size composition。process parameters and sinter indexes of 3#machine 表6 2#机混合料粒度组成、工艺参数及烧结矿指标 Tab.6 Mixing material grain size composition.process parameters and sinter indexes of 2#machine 注:3#机于4月23日一5月13日单独配加炼钢除尘灰,2#机单独配加烧结自产除尘灰;5月20日~6月3O日为2#机、3#机配加炼钢除尘 灰与烧结自产除尘灰的混合灰。 由表5、表6可以看出,与单独配加1种除尘灰 2012年5月中旬开始,2群、3#机配加炼钢除尘 相比较,2#、3#机配加混合除尘灰后混合料粒度组 灰,配比2%左右。由于现场采取了密闭运输吹卸、 成、工艺参数、烧结矿强度指标均有明显好转,说明 设备改造等有效措施同时对配加过程进行了细致的 除尘灰的这种混合配加方式比较合理。 摸索研究和跟踪,配加除尘灰没有给生产带来不利 考虑炼钢细颗粒除尘灰容易污染环境,汽车运 影响,相反,由于配加方式合理,充分利用了炼钢除 输前,除尘灰在炼钢打少量水,由密闭的汽车罐车将 尘灰粒度细、CaO含量高利于混合料成球的优势, 除尘灰从炼钢现场运到烧结机配料现场,利用压缩 使烧结料透气性没有降低。 空气通过密封的管道吹送到料仓里。为了保证2#、 (1)因除尘灰在密闭运输前少量打水,运到烧 3#机总灰量均匀稳定,在卸灰时问上进行平衡,将2 结机配料现场后利用压缩空气通过密封的管道将其 台机的卸灰时间间隔开,即一个班次卸到2样机料仓 吹送到料仓里,所以未造成环境污染,相比直接卸到 里(16#),下一个班次卸到3#机料仓里(16#),如此 料场大大减少了粉尘污染,保证了工人的作业环境。 循环。 (2)炼钢除尘灰在2#、3#机16#除尘灰斗配加 6 实施效果及应用分析 后,与在仓储中心配加方式相比有可以精确控制配 8l 总第213期 比的明显优势,所以除尘灰下料连续均匀、下料量稳 定,不仅未造成烧结矿化学成分波动,同时还保证了 除尘灰稳定配加,使得炼钢产生的细颗粒除尘灰能 够全部回收有效利用,具有节约资源发展循环经济 的社会意义。 (3)与干法除尘相比,湿法除尘不仅在炼钢工 序需要消耗水资源,在烧结机配加之前也要补充大 量的水将其稀释成浓度20%的污泥溶液,另外还需 要占用场地建搅拌池,为防止大块杂物堵塞污泥管 道,必须投入人力和时间清理;而干法除尘仅需要除 尘设备,避免了湿法除尘的这些弊端。 (4)炼钢除尘灰的品位达到60%,如外排会造 成浪费同时污染环境,而在烧结机配加则变废为宝, 原因是一定比例的除尘灰可代替部分铁精粉;同时 因其价位偏低,所以配加除尘灰能降低铁水成本。 (5)生产实践表明,配加炼钢除尘灰利于烧结 生产的是能充分发挥其粒度细、含一定量CaO且对 自产烧结除尘灰亲水性差的弥补作用,炼钢除尘灰 和自产除尘灰配合使用可起到增强混合料制粒的积 极作用,从而改善烧结料的透气性,利于烧结工艺操 作,达到提高烧结矿强度指标的目的。2#、3#机同时 配加2种除尘灰前后混合料粒度组成、工艺参数及 烧结矿指标如表5、表6所示。表中数据表明,配加 2%的炼钢除尘灰后,混合料粒度组成好转,8~5 mm和5~3 mm比例升高,混合料粒度更加均匀,烧 结料透气性得到改善,相应地,随着烧结料透气性好 转,垂直烧结速度提高,烧结矿转鼓指数和返矿率等 强度指标有所改善。 (6)在选取配加炼钢除尘灰的机台及配比上, 从以下2个方面进行了考虑: ①除尘灰的产生量。经计量,炼钢除尘灰的日 产生量为140 t左右,加上自产除尘灰,2#、3#机配比 分别控制在3.5%即能全部消耗除尘灰,同时也不 影响工艺操作。 ②烧结矿指标。2#、3#机改建时参照了1#机 (第1台360 m 烧结机),在工艺上有所改进,基本 消除了设计缺陷,因此同样原料结构下其烧结矿指 标好于1样机;另外2#、3#机供应新3#、新4#高炉,其 82 炉况较稳定,对烧结矿适应性较强。 从2012年4月下旬开始,3#机单独配加炼钢细 颗粒干法除尘灰,2012年5月中旬,2#、3样机同时配 加,跟踪工艺操作及烧结矿指标得出结论:由于使用 合理,配加除尘灰不仅没有影响烧结生产,还可代替 一定比例的铁精粉降低成本。2#、3#机日消耗炼钢 除尘灰140 t,截止2012年l2月31日共消耗炼钢细 颗粒干法除尘灰32 128.3 t,吨铁消耗干法除尘 灰6.5 kg。 目前1#、5样、6#机也具备配加条件,如炼钢除尘 灰产生量增加,可配加到1#、5#、6#机。 7 经济效益及社会效益 7.1 经济效益 (1)投入的费用合计6.28万元(考察费用、改 造材料费用及安装费用) (2)经济效益计算 ①产生的效益 2#、3#机同时配加炼钢除尘灰和自产除尘灰与 单机单独配加比较,混合料成球性好转,烧结料透气 性改善,烧结矿强度提高返矿率降低,其中3#机降 低0.28%、2#机降低0.95%。返矿率降低使得产量 提高,烧结矿加工费降低。计算2012年6~12月炼 钢除尘灰连续稳定配加后,烧结返矿率降低产生的 效益约189万元。 ②节省的费用 如果借鉴邯宝的思路,通过设备改造在仓储中 心新建2个料仓进行除尘灰的配加也可以达到目前 的使用效果,但需要投入费用约410万元,投资 较高。 目前承钢直接在烧结机配加的方式节省费用 410万元。 ③最终效益=产生+节省一投入=189+410— 6.28=592.7(万元) 7.2社会效益 烧结机配加干法除尘灰避免了扬尘造成的粉尘 污染,变废为宝实现了资源的回收利用,对保护环境 和促进循环经济发展具有积极作用,社会效益显著 长远 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top